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热门故障处理报告大全(16篇)

时间:2023-10-02 22:52:51 作者:温柔雨 热门故障处理报告大全(16篇)

报告范文是对某一主题进行有条理和系统分析的文本,以提供给读者准确和可靠的信息。如果你正在为写竞聘报告而烦恼,不妨参考以下范文,或许可以给你一些启发。

故障报告

1.运行方式:

************。

2.负荷情况:

************。

二、事故(故障)现象。

填写事故发生前后的信号显示、保护装置动作情况、设备动作情况、故障设备外观现象(附各角度照片)、集控站监控机显示信息、变电站后台机采集信息内容。

三、事故处置经过。

对事故开始到故障设备隔离改为检修状态的全过程内容进行描述,时间要求精确到分。

四、事故停电范围及损失情况。

对事故造成的`停电范围、电量损失及设备损坏情况进行说明。

五、事故后的相关检查和试验。

1.保护检查情况:

************。

2.设备电气试验情况:

************。

六、事故原因分析。

根据站内故障录波图图及相关报文信息分析,简要描述。

故障现象经过,具体按照以下格式要求叙述:

1.****保护动作情况分析。

根据保护类型及动作行为情况分别描述,可按照1.2.

3....分项说明。

2.设备损坏原因分析。

描述设备厂家、型号、投运日期以及设备运行期间的运行维护、检修试验情况,并根据事故过程现象分析设备损坏的原因。存在其它设备间接损坏的也按照如上要求进行说明。

七、事故暴露出的问题。

根据事故涉及到的设备质量、安装工艺、检修维护、运行巡视、反措落实、管理要求落实等方面进行说明。

八、防范及整改措施。

为防止事故重复发生所拟采取的整改措施,要求整改措施落实到人,明确整改完成时间及督查落实人,整改措施要结合暴露出的问题,并举一反三,防止类似事故在次发生。

附件:。

故障录波及继电保护动作分析、故障录波图、保护动作报文、最近两个周期的设备电气试验报告(充油设备还应提供相关油化试验报告)、损坏设备技术规范书、事故设备照片。

故障报告

可以说音箱是除显示器外与我们感观接触最为直接的电脑外设,它的好坏直接影响多媒体电脑的效果,下面就多媒体音箱的一些常见故障,)排除方法为大家作以介绍:

当音箱不出声或只有一只出声时,首先应检查电源、连接线是否接好,有时过多的灰尘往往会导致接触不良。如不确定是否是声卡的问题,则可更换音源(如接上随身听),以确定是否是音箱本身的毛病。当确定是音箱本身问题时应检查扬声器音圈是否烧断、扬声器音圈引线是否断路、馈线是否开路、与放大器是否连接妥当。当听到音箱发出的声音比较空,声场涣散时,要注意音箱的左右声道是否接反,可考虑将两组音频线换位。如果音箱声音低,则应重点检查扬声器质量是否低劣、低音扬音器相位是否接反。当音箱有明显的失真时,可检查低音、3d等调节程度是否过大。此外,扬声器音圈歪斜、扬声器铁心偏离或磁隙中有杂物、扬声器纸盆变形、放大器馈给功率过大也会造成失真。

当音箱有杂音时,一般都应该首先确定杂音的来源。

一.先在录音机或收音机上测试音箱是否自身有杂音,如果有,是音箱本身的问题可更换或维修音箱。音箱本身的问题主要出在扬声器纸盆破裂、音箱接缝开裂、音箱后板松动、扬声器盆架未固定紧、音箱面网过松等方面。

二.将声卡换个插槽,尽量远离其他插卡,如显示卡、modem卡、网卡等,尤其是显示卡,它的干扰性最强,可能会干扰包括声卡在内的任何插卡。

三.将声卡上的音频线拔掉测试,若不再有杂音,则说明杂音是该音频线导致的,可换一根音频线或更换声卡。

下面介绍几个维修实例。

例一.冲击波音箱维修。

故障现象:一对冲击波防磁音箱,额定功率为30w,音箱在使用过程中突然没声音。

首先检查了一下音箱的外观,并没有发现有什么异常,接通电源,能听到嗡嗡的噪声,这说明音箱的喇叭没有烧坏。摸了一下音箱的后盖,发觉后盖正逐渐变烫。因为音箱的后盖同时作为功放集成块的散热片,所以初步确定是音箱的功放集成块损坏了。切断电源,打开音箱后盖,观察音箱的功率放大电路,没有发现电路及电容电阻等元器件有异常的迹象。再接通电源,发现除了功放集成块特别烫之外,电桥也特别烫,初步判断为功放集成块损坏的可能性较大。

更换电桥,将电桥四个管脚上的焊锡用烙铁和吸锡器除去。更换完后通电,发现故障依旧;再将功放集成块换下来。tda1521功放集成块有九个管脚且排列较密,所以它的拆卸比较繁杂。首先要将功放放集成块上的螺钉卸下,然后慢慢地将集成块上各个管脚的焊锡去掉;安装时,要注意在每个管脚上搪的锡不要太多,否则容易造成相邻的管脚短路。在上集成块的螺钉时,要特别注意上紧,让集成块与音箱的后盖紧密结合,以达到良好散热的效果。更换完集成块后,故障排除。

例二.麦克风带来的噪声消除。

一台兼容机,接上麦克风时出现各种噪声,包括cpu风扇、硬盘、光驱读盘的噪声,

首先我们分析一下导致多媒体电脑出现噪声的原因大致有以下几种。

1.如果的确听到的是硬盘、光驱和cpu风扇带来的噪声,则可能是主板、电源的滤波电路性能不良,无法滤除硬盘、光驱和cpu风扇所产生的干扰信号造成的影响。缩短ide电缆线和cpu风扇电源线均可减少相应设备的影响,也可换个电源试试。

2.麦克风与声卡的连线未使用屏蔽线或屏蔽线接地不良,外界高频干扰信号由麦克风输入串入均会引起噪声。在这种情况下,拔掉麦克风后,噪声应当消失。如果是接上麦克风带来的影响,未使用屏蔽线的需换用屏蔽线:如使用了屏蔽线,则用万用表检查屏蔽线外层的金属屏蔽层是否与机箱接通,排除接地不良的影响。此外,从声卡到有源音箱的信号线也应使用屏蔽线并接地。

3.用“附件”是的“画图”命令打开一幅高彩图形,剪下一块,用鼠标快速拖动,如能听到拖动时的“刷刷”声,则是由于机内主板、显示卡产生的高频辐射的影响所致,将声卡插在远离显示卡的扩展槽中,用铝制屏蔽罩将声卡屏蔽并接地(拉寻箱),就能减少高频辐射的影响。

4.检查一下音箱和声卡的连线,als007声卡有两个音频输出插座,即lineout和spk,lineout插座输出未经放大的音频信号(高阻),用于接有源音箱或放大器;spk插座输出经声卡内置放大器放大的音频信号(低阻),用于接无源音箱或喇叭。如果错误地将有源音箱的输入线插在spk插座上,由于阻抗不匹配、音频信号(包括噪声信号)经两次放大带来的失真均会产生噪声。

如采取上述措施后仍不满意,可考虑换个声卡试试,如果确实是声卡带来的故障,应检查声卡上als007芯片旁边的电解电容c4、c20,如果这两只电容容量下降,则无法滤除低频噪声,在其两端并联一只30~300pf的小电容,就能滤除高频噪声。

音箱不能播放音频cd。

一台新购的usb音箱,其他均正常,只是不能播放音频cd。

这是因为许多电脑中的cd-rom播放器并不支持将cd盘中的数字音频直接用音箱播放。因此,在使用usb音箱前,一定要看清cd-rom驱动器的兼容性。

按要求装好了usb音箱后,即可进入到“控制面板”中,再进入“多媒体属性”窗口“,并选择新安装的usb音箱作为首选的音频回放设备。此外,应该选择”该cd-rom设备可播放数字cd音频“选项。如果该选没有出现或者变灰,那就说明cd-rom驱动器不支持数字音频。

例四.每次开机音箱均有噪声。

一台电脑,在使用一段时间后,主机每次开机时音箱均有噪声。

首先更换音箱,如故障依旧,则说明故障不在音箱本身,更换srs后噪声消除,一切恢复正常。

伺服阀故障处理

伺服阀的故障常常在电液伺服系统调试或工作不正常情况下发现的。所以这里有时是系统问题包括放大器、反馈机构、执行机构等故障,有时确是伺服阀问题。所以首先要搞清楚是系统问题、还是伺服阀问题。解决这疑问的常用办法是:

一、有条件的将阀卸下,上实验台复测一下即可。

二、大多数情况无此条件,这时一个简单的办法是将系统开环,备用独立直流电源、经万用表再给伺服阀供正负不同量值电流,从阀的输出情况来判断阀是否有毛病,是什么毛病。伐问题不大,再找系统问题,例如:执行机构的内漏过大,会引起系统动作变慢,滞环严重、甚至不能工作;反馈信号断路或失常等等,放大器问题有输出信号畸变或不工作,系统问题这里不祥谈,下面主要谈谈阀的故障。

(1)阀不工作。

原因有:马达线圈断线,脱焊;还有进油或进出油口接反。再有可能是前置级堵塞,使得阀芯正好卡在中间死区位置,阀芯卡在中间位置当然这种几率较少。马达线圈串联或并联两线圈接反了,两线圈形成的磁作用力正好抵消。

(2)阀有一固定输出,但已失控。

原因:前置级喷嘴堵死,阀芯被赃物卡着及阀体变形引起阀芯卡死等,或内部保护滤器被赃物堵死。要更换滤芯,返厂清洗、修复。

(3)阀反应迟钝、响应变慢等。

原因:有系统供油压力降低,保护滤器局部堵塞,某些阀调零机构松动,及马达另部件松动,或动圈阀的动圈跟控制阀芯间松动。系统中执行动力元件内漏过大,又是一个原因。此外油液太脏,阀分辨率变差,滞环增宽也是原因之一。

(4)系统出现频率较高的振动及噪声。

原因:油液中混入空气量过大,油液过脏;系统增益调的过高,来自放大器方面的电源噪音,伺服阀线圈与阀外壳及地线绝缘不好,是通非通,颤振信号过大或与系统频率关系引起的谐振现象,再则相对低的系统而选了过高频率的伺服阀。

(5)阀输出忽正忽负,不能连续控制,成“开关”控制。

原因:伺服阀内反馈机构失效,或系统反馈断开,不然是出现某种正反馈现象。

(6)漏油。

原因:安装座表面加工质量不好、密封不住。阀口密封圈质量问题,阀上堵头等处密封圈损坏。马达盖与阀体之间漏油的话,可能是弹簧管破裂、内部油管破裂等。

伺服阀故障排除,有的可自己排除,但许多故障要将阀送到生产厂,放到实验台上返修调试,再强调一遍:不要自己拆阀,那是很容易损坏伺服阀零部件的。

用伺服阀较多的单位可以自己装一个简易实验台来判断是系统问题还是阀的问题,阀有什么问题,可否再使用。

故障报告

故障现象:一辆钱江qj100摩托车,行驶约40000km,近期起动困难,直至不能起动.故障诊断与检修:经检查发动机各零部件完整,起动时有着火迹象,但就是不能起动.检查气缸压力正常,油路畅通,高压线端火花蓝白粗壮.打开机器检查,发现连杆滚柱轴承(亦称滚针轴承)的'滚柱已严重烧蚀成扁平状,且表面退火,形成一个黑褐色的扁圈.这种故障可能是上次运转已烧蚀,而这次起动时才发现不能起动,真正运转中因烧蚀被迫停转的不多.

作者:作者单位:刊名:摩托车技术英文刊名:motorcycletechnology年,卷(期):”"(7)分类号:u4关键词:

故障报告

公司:

4月4日上午9点左右,东成花园23座电梯出现故障,报电梯维保单位人员前来查看,经多次检查核实,确定为电梯变频器坏(该电梯为日立牌,将22座电梯变频器更换到23座电梯上试运行,电梯使用正常)。为尽早恢复电梯运行,东莞分公司派人和电梯维保人员去东莞南城变频器维修店,多次谈价后确定变频器维修费用为1200.00元。

因清明节放假,变频器配件寄件耽误时间,变频器于4月6日下午14时左右才维修好,经电梯维修人员安装调试后,电梯使用正常。特申请以上维修费用,请公司领导批准!

东莞分公司。

20xx年4月7日。

POS机故障处理

(一)方便消费者购物和消费,刺激了大额采购和冲动性购物,增加商户的销售额。

(二)免去收取大量现金的麻烦,减轻财务收银人员的工作负担。

(三)避免出现假币、短款等情况,提高工作效率,款项入账及时、账务清楚。

(四)避免因客户未带现金导致的客户流失。

(五)保证资金的安全,提升商户形象。具体营销及宣传手段(六)可以和个人账户关联,隔日到账,玉卡全疆存取免费,atm机24小时服务。

pos机也成为今后我农商行业务创新的关键点和新的利润增长点,大力发展特约商户对农商行增加中间业务收益、壮大资金实力及提升服务水平和社会形象等方面具有重要意义,现结合实际就如何做好特约商户发展及pos机具营销工作做一些探讨。

修理换纸维护人。

故障报告

事故前吉林热电厂运行方式,1—11号机、1、2、4—15号炉运行,3号炉备用。其中,1—9号炉和1—7号机为母管制,10、11、14、15号炉分别对应8、9、10、11号机为单元制。全厂蒸发量3970吨,发电量837mw。

1月10日,按定期工作规定电气运行与检修人员配合进行厂用6kv和0。38kv系统工、备电源联动试验(电气主接线一次系统见附图1)。上午9时40分,进行到0。38kv除尘2段母线工、备电源联动试验时,发现2号除尘变高压侧开关跳闸后低压侧开关不联跳。10时30分运行人员将2号除尘变停电,0。38kv除尘2段母线倒由备用电源运行(6kv和0。38kv系统见附图2),由检修人员检查2号除尘变低压侧开关不联跳的原因,试验暂停。11时50分,2号除尘变低压侧开关不联动缺陷处理结束,决定下午继续进行试验。

12时38分,值长电话通知11号机副单元长,主盘电缆中间头测温装置报警:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压电缆)温度高59℃,地点在除尘2段配电室下”(此电缆中间头为1987年火电原始安装,电缆型号为vlv22—3×185+1×95,4根并联,可载流266×4=1064a。增设电缆中间头测温装置)。当时0。38kv除尘2段母线负荷电流988a。副单元长通知电气检修人员后去现场进行检查。

12时50分将2号除尘变压器投入运行,除尘2段备用电源开关(低压)断开。之后10号机电气值班员去现场检查除尘2段备用电源电缆中间头。当打开电缆沟井盖时,有大量烟雾,无法进入沟内,立即通知有关人员。13时00分,值长再次告知11号机单控室值班员:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压,此时本电缆已与除尘2段断开无电流)温度高79℃”。11号机单控室值班员电话告知10号机单控室值班员,13时28分,2号除尘变压器跳闸,速断和高压侧接地保护动作,13时55分,将除尘1、2段母线工、备电源停电。

14时25分,14号炉1、2号引风机跳闸,14号炉灭火保护动作。汇报省调,10号发电机组解列停机,6kv14a、b段母线停电,8号、9号循环水泵失电。

14时25分,6kv15a段母线工作电源开关跳闸,速断、接地保护动作,备用电源开关联动后跳闸,分支过流保护动作,6kv15a段母线失压。同时10号循环水泵跳闸、15号炉1、2排粉机、1号送风机跳闸,15号炉灭火保护动作。由于8—11号循环水泵跳闸,循环水中断,汇报省调,11号发电机解列停机。

2、设备故障事故处理情况:

13时40分,按照“紧急事故应急预案”要求,有关部门人员陆续到达现场,迅速调集人员、物资。13时46分消防队赶到现场,与在场的厂领导及有关部门分析确定灭火方案。13时55分,除尘1、2段母线工备电源停电。为防止火势蔓延影响其它机组运行,决定对除尘2段电缆沟进行隔离,分别对相连通的5个电缆竖井进行封堵,同时组织人员分段检查灭火。15时30分,电缆沟火势得到控制,16时20分,余火被彻底扑灭。

经过抢修,11号机于201月12日22时28分并网,10号机于16日00时00分并网。

3、设备故障事故原因分析。

事后调阅2号除尘变、3号厂用备用变等电气设备运行参数历史曲线,分析造成电缆着火的直接原因是:除尘2段低压备用电源有4棵电缆,其中一棵有中间接头,由于温度升高,造成中间接头本身绝缘损坏起火,引燃附近电缆。

a、0。38kv除尘2段备用电源电缆中间接头发生放电短路,按目前3号厂用备用变继电保护配置,没有达到动作条件跳开3号厂用备用变高压侧开关,是导致中间接头绝缘损坏着火的`主要原因之一。

b、运行值班员当得知除尘2段备用电源电缆中间头温度高报警后,处理不果断。虽然切换至工作电源运行,但是对电缆发热点充电可能进一步引起电缆损坏的后果估计不足,而没有及时断开3号厂用备用变高压侧开关,是导致备用分支电缆放电损坏的另一个主要原因。

c、从安全管理上分析,没有严格按照29项反措要求增加对电缆沟防火设施的投入,电缆沟防火门不规范,过火电缆沟内没有灭火设施以及起火报警装置;着火时不能有效地隔离火源,是引起火势蔓延扩大的主要原因。

d、班组检查工作不实、不细,过于依赖电缆中间头测温装置。

4、设备故障事故暴露问题。

(1)消防管理方面,对电缆着火重点反措执行以及监督检查不实、不细,消防设施不完善,防火应急预案可操作性不强,职责不清,培训、演练工作不到位。

(2)设备管理方面有漏洞,没有认真吸取系统内电缆着火的事故教训,防火防爆专项检查不实,电缆沟防火措施整改落实不到位,防范措施缺乏针对性,没有做到有布置、有检查的安全工作闭环管理。

(3)安全管理方面,落实29项反措和安全性评价不够认真细致,检查不力。对危险点的预防没有引起足够重视,危险点缺少必要的控制措施,安全管理上存在盲区和死角,缺乏工作的主动性和具体专业指导。

(4)设备重点部位预防性工作缺乏必要的方法,手段单一,过分依赖电缆测温报警装置。定期巡视检查不认真,设备责任制没能真正落实,存在漏洞。对电缆设备重视不够,电缆专责人员配备薄弱,疏于管理。

5、预防事故重复发生的防范措施。

(1)举一反三,吸取教训,全面抓好安全生产管理,按照29项反措的要求,进一步完善有关管理制度,规范电缆的敷设层次,适当分段并设置层间耐火隔板和阻燃槽盒,涂刷防火涂料。

(2)抓普查,加强电缆的运行、检修维护管理,对电缆沟及夹层等进行一次全面检查,不符合29项反措要求的限期整改。

(3)进一步完善电缆沟分段防火隔离措施,更换防火能力不强的防火门。

(4)进一步升级完善现有电缆中间头测温装置,使其功能更加科学合理。完善有关规程和管理制度,并认真执行。

(5)有计划地增加电缆沟自动报警灭火装置。

(6)对全厂0。38kv电缆进行普查,逐步取消0。38kv回路的电缆中间头。

(7)加强对继电保护装置的校验维护工作,重新核定厂用变保护配置方案。完善送、吸风机跳闸低速联高速功能。

(8)进一步修订细化防火方面的紧急事故应急预案,使其更有可操作性,添加电缆沟走向分布图,同时标出电缆走向分布,通过培训、演练,达到准确掌握。

变电故障处理

单位名称:

审核:

二、事故(故障)现象。

填写事故发生前后的信号显示、保护装置动作情况、设备动作情况、故障设备外观现象(附各角度照片)、集控站监控机显示信息、变电站后台机采集信息内容。

三、事故处置经过。

对事故开始到故障设备隔离改为检修状态的全过程内容进行描述,时间要求精确到分。

四、事故停电范围及损失情况。

对事故造成的停电范围、电量损失及设备损坏情况进行说明。

六、事故原因分析。

描述设备厂家、型号、投运日期以及设备运行期间的运行维护、检修试验情况,并根据事故过程现象分析设备损坏的原因。存在其它设备间接损坏的也按照如上要求进行说明。

七、事故暴露出的问题。

根据事故涉及到的设备质量、安装工艺、检修维护、运行巡视、反措落实、管理要求落实等方面进行说明。

八、防范及整改措施。

为防止事故重复发生所拟采取的整改措施,要求整改措施落实到人,明确整改完成时间及督查落实人,整改措施要结合暴露出的问题,并举一反三,防止类似事故在次发生。

附件:故障录波及继电保护动作分析、故障录波图、保护动作报文、最近两个周期的设备电气试验报告(充油设备还应提供相关油化试验报告)、损坏设备技术规范书、事故设备照片。

机车故障处理

根据机检函[2009]142号《关于印发(机车故障管理办法)的通知》精神,为了及时、准确地对故障机车进行调查处理,强化机车质量,防止和减少机车故障的发生,确保运输生产的高效畅通,提高机车周转效率,特制定本办法,各车间、科室须认真执行。

一、职责。

1.段技术科、安全科、运用科、教育科、材料科、局驻段验收室、检修车间、整备车间是行车设备的管理职能主体和落实主体,负责机车故障的调查、分析和处理。

2.机车故障的分析应坚持“三不放过”,故障范围不明不放过,定责不准不放过,防控措施制定的不当不放过。

3.客运机车故障和重大恶性设备故障由机务处组织分析。但技术科要提前组织相关部门做好故障机车的调查、取证和处理工作。其他设备机车由段组织分析。

4.机车发生故障时,技术科要迅速组织抢修,以减少对运输生产安全的影响,尽快恢复正常的运输秩序。

分别负责将机车故障分析报告和考核及责任追究报局机务处和安监室。

1.段总值班室接到设备故障的信息后,应及时通知总工程师、检修副段长、技术科科长。总工程师(或检修副段长)应及时组织技术、检修车间对故障机车实施应急抢修或通过“故障咨询中心”指导机车乘务员进行应急处理,同时技术科要做好调查处理工作。

2.机车回段后,总工程师(或检修副段长)组织技术科、检修车间、安全科、运用科、教育科、材料科、整备车间、局驻段验收室及运用车间相关人员对故障机车进行检查、检修,并在12小时内组织分析。分析结束后2小时内技术科和安全科要将分析报告及《铁路行车设备故障处理报告表》(安监报—2)上报机务处和路局安监室。

1.包西检修车间、临河整备车间要按照段《机车走形部故障应急抢修管理办法》的要求,妥善保管救援设备、器材,组织人员定期实施演练,确保故障发生后,在规定时间内快速出动,实施救援。

2.段总值班室接到机车故障信息后,要按照段《机车故障信息报告及处理办法》中要求的程序,及时向有关段领导和车间科室汇报。以便及时对故障机车实施应急抢修。

3.总工程师(或检修副段长)接到机车故障信息后,要及时组织技术、检修人员,在规定的时间内赶赴现场,组织抢修,迅速恢复正常的运输秩序,减少对运输的干扰,压缩故障延时,控制机车故障升级。

1.机车故障的调查处理应以事实为依据,以规章规程、技术标准、维修标准为准绳,认真调查分析,查明原因,明确责任,吸取教训,制定对策,实行责任追究和经济考核。

2.客运机车故障、机车走行部故障或其他恶性故障,由机务处组织调查处理;其他故障由机务段事故调查组组织调查、处理、分析,组长由段长(总工程师)担任,组员包括技术科、安全科、运用科、教育科、材料科、检修车间、局驻段验收室、整备车间和运用车间人员组成。

3.对客运机车故障、机车走行部故障或其他恶性故障的调查分析,机务段在机务处故障调查组到达现场前,由段事故调查组负责查找故障原因,做好调查记录,待机务处事故调查组到达现场后,段调查组应如实汇报故障的调查情况,提供相关资料、物证和调查记录等。

4.事故调查组在调查过程中应做好如下工作:

(1)检查检测故障设备,查阅有关作业记录、台帐资料、管理制度、检测记录,查明故障原因。

(2)组织召开分析会,确定责任,制定防范措施,提出对。

责任部门、责任者的考核处理意见。

(3)在故障分析后2小时内向局机务处、安监室提交调查处理报告,上报《铁路行车设备故障处理报告表》(安监报—2)。

5.调查处理报告应包括以下内容:(1)事故概况及影响范围、时间。(2)机车故障修复情况。(3)原因分析。(4)责任认定。(5)教训及措施。(6)考核处理意见。

6.机车故障涉及外局或外单位两个及以上单位时,由局机务处牵头组织调查,构成一般事故的由局安监室牵头组织调查。

7.属于人为破坏造成的设备故障,视情节程度查处,必要时由公安部门查处。检修车间应积极抢修,恢复设备。如因抢修不及时,升级为事故的,列检修车间责任。

1.机车故障分为责任故障和非责任故障,发生机车故障要件件分析、定责。机车故障责任划分为全部责任、主要责任、次要责任和同等责任。

2.对于违反规章制度、技术标准、作业标准,导致的机车故障列检修或整备责任。

3.机车质量不良造成的机车故障,属设计、制造、采购、检。

修、验收等部门责任的,定相关部门责任,未按规定采用行政许可、强制认证,定点厂生产的产品,或采购不合格、不达标的产品,造成机车故障时,定采购责任。

4.机车故障发生后,对隐瞒不报或查不清原因的,定隐瞒部门的责任,协同隐瞒的部门追究同等责任。

5.因作业人员违章违纪或养护维修质量不良等,造成监测、检测设备系统故障或漏检漏传信息,定相关部门责任。

6.定他局、外单位责任的机车故障,要填写《外转行车设备故障通知书》(见附件),与调查分析报告一起上报机务处和局安监室。

7.租(借)用到其他单位的机车发生故障,定租(借)用单位责任,有合同约定的,按合同办理。

8.因自然灾害等不可抗力导致的机车故障,经机务处或公安部门查明,确系破坏原因造成的机车故障,定非责任故障;但因未按照相关的防范措施执行,致使人为破坏造成的机车故障,定相关部门责任。

9.机车故障升级为铁路交通事故时,按《铁路交通事故调查处理规则》(铁道部令30号)有关规定办理。

(1)机车故障定责段相关部门责任的,按件进行考核。(2)月、季、年机车故障超标时,按段有关规定进行考核。(3)对隐瞒故障原因、推脱责任的部门,要加倍考核。

11.机车故障的考核由技术科在段安全生产分析会和安全生产委员会会议上汇报,会议形成考核决议,由安全科以文件的形式公布。

12.机车故障的考核结果应与责任部门的奖金分配和责任人员的收入挂钩,并作为安全评估、评先的条件。

六、整改措施及要求。

1.故障机车部件在各修程中的范围、工艺标准存在问题的,技术科应及时进行修订和补强。检修车间应严格执行、重点落实,质检、技术人员及专业工程师应加强该部位的工艺写实。

2.按照故障的类型(分为惯性、多发、季节、冷门)和故障反映出的质量或管理问题。提出本部门应吸取的教训、采取的措施,落实的责任部门,并建立和填写各项整改记录,并将整改情况上报技术科。

3.技术科应对机车故障情况进行汇总,将各项整改措施的执行情况纳入“220”检查的范围。

4.检修车间应建立机车故障登记台帐,进行重点跟踪,利用机车入库整备时间进行日常跟踪检查,小辅修时进行专项检查,中修时进行重点检查。

5.技术科将机车故障统计表交于安全科,作为日常检查的重点内容进行抽查落实。

整改通知书反馈技术科,由技术科根据具体的整改情况指导本次修程。

7.技术科通知故障机车检查时间后,各部门不得无故迟到,迟到5分钟按丙类问题考核,迟到15分钟按乙类问题考核。15分钟后不到者,不再等待,按缺席处理,其它部门开始看车。

七、考核程序及要求。

1.发生机车故障后,技术科必须做好机车故障信息的收集、整理、汇总、分析工作,及时召开机车故障分析会,找准机车故障原因,明确责任人,制定防范措施。

2.技术科在机车故障分析会结束后2小时内,将机车故障分析报告和责任人员考核通报情况,及时上报机务处及安全科。

3.安全科根据“包机段[2010]18号”文件考核标准填发考核通报,分别交由劳人科、工会、责任部门、责任人,并存档备查一份。

4.劳人科核实考核通知书后,填发考核通知书或人事命令,送达财务科执行。

5.考核标准按“包机段[2010]18号”文件考核标准执行。6.各部门必须严格按照本办法规定,结合实际制定细化落实措施,做到中修考核严于小辅修考核、小辅修考核严于整备考核、整备考核严于故障应急处理考核,切实形成逐级负责、分层管理、严控源头。

7.各部门必须建立、健全机破考核基础台帐和相关资料,规。

8.段安全科应定期或不定期抽查各车间部门的考核落实情况,凡弄虚作假,一经发现,对经办人员和相关管理人员报请段领导从严考核处理。

八、台帐管理。

1.按照专业管理、系统负责的原则,技术科负责日常机车故障的统计和分析报告的日常管理,建立健全机车故障的统计、分析、总结、报告,规范机车故障管理。

2.机车故障资料包括:行车设备故障登记簿、行车设备故障分析记录簿、安监报—。

1、行车设备故障有关调查取证材料(含现场调查取证材料、图片、录像等)、行车设备故障处理报告表、行车设备故障调查处理报告、外传行车设备故障通知书等。

3.机车故障统计范围执行《铁路行车设备故障调查处理办法》第九章规定的设备故障和构成铁路交通事故的设备故障。

4.技术科应将安监报—1及与机车故障分析的有关资料装订成册,按部统一制定的《行车设备故障登记簿》、《行车设备故障分析记录簿》内容及格式,详细记载机车故障发生的经过、原因及处理等情况,长期保存,并做好月度质量分析工作,其中应包含机车故障件数和中断行车时间的分析。

九、统计上报。

上报机务处。每周一上午将前一周的机车故障情况上报段长、总工程师。

2.技术科对机车故障的定责、处理及质量分析情况,于月、季、年末的5日内,上报机务处。

十、具体要求。

1.技术科要根据本办法,组织做好故障的调查处理及质量分析,强化机车故障质量隐患的超前防范和过程控制,对典型故障分析不过夜,对未构成机车故障的,机车回段后,要比照故障故障进行分析、定责,并严格进行考核。

2.安全科要加强排查,确保机车故障防范措施的落实。3.技术科每月要对机车故障进行一次全面分析,深入查找检查、监测、维修、验收、故障处理各环节原因,制定针对性的技术措施,并督导有效落实。

4.段安全生产分析会或安全生产委员会会议要将机车故障分析情况纳入会议主题,充分及时的分析倾向性、关键性、前瞻性问题,研究解决措施。

5.安全科要每月对机车故障进行一次通报,典型故障要及时通报,从而起到举一反三的作用。

6.教育科要加强组织机车故障案例的学习教育,保证全体干部职工准确了解机车故障发生的经过、原因,及时掌握相关的防范信息,防止同类故障的发生。

8.要加大故障的考核力度,严格追究作业人员、质检人员、验收人员、技术人员的直接责任和连带责任。

附件1:

根据《包头西机务段机车故障管理办法》及有关规定,为确保质量管理体系的有效运作及质量责任包保制度的落实,进一步规范机车故障分析、定责工作,按照“专业管理、逐级负责”的原则和“分级管理,分类分析,分层预防”的要求,特制定本办法。

一、分析管理:

1.故障机车回段后12小时内召开分析会,分析工作由段总工程师负责主持(遇总工程师不在故障机车属地时,由本地检修副段长主持),遇特殊情况不能按时分析,必须报请机务处主管副处长同意。

2.机车故障分析实行分级分析。客运机车故障、其它机车火灾、逆电、飞车、走行部部件脱落、基础制动装臵引发的机车故障、专特运机车故障需报机务处处长(或副处长)主持分析。上述以外的机车故障由段总工程师(或各检修副段长)主持分析。

二、分析程序1.信息沟通。

1.1机车运行中发生故障后,乘务员及时、真实的将机车故障现象上报车间,并如实填写行车运行日志。退勤后及时书写经过,并将经过传真至所属运用车间,由运用车间传真至调度室。

1.2调度室接到机车故障经过后,将经过传真至总值班室和。

1.3机车发生故障后,由总值班室通知运用科、技术科、整备车间、检修车间以及其它部位值班人员。

1.4当故障机车入库时,整备车间外勤值班员通知技术科,由技术科通知局驻段验收室、教育科、安全科、运用科、材料科、整备车间、检修车间统一时间看车。

1.5乘务员所属车间由安全科、运用科通知。运用车间质量副主任、当班乘务员必须参加机车故障分析会。

1.6当机车故障当班乘务员为外段乘务员时,由技术科通知外段技术科,由安全科通知外段安全科,运用科通知外段运用部门。

1.7当机车故障涉及外单位时应及时通知外单位相关部门。2.机车故障原因查找。

2.1故障机车入库后,整备车间外勤值班员通知技术科,技术科向总工程师(或检修副段长)汇报后,安全科、运用科、教育科、材料科、检修车间、整备车间、运用车间相关人员上车了解情况,查找故障原因,制定修程。

2.2上述专业人员上车检查前,不允许任何人员对故障机车进行任何检修工作。

在场,否则不予检查、试验、分析。

2.4检修车间负责机车安全防护以及故障查找,整备车间负责机车转线、车门钥匙保管,乘务员负责进行高压电器试验。

2.5对故障机车检查完毕之后,有关运用、检修、整备车间,技术、安全、运用、教育、材料科及局驻段机车验收室要进行预分析。预分析的内容为:机车故障现象;故障机车对运输的影响程度;故障部件在各修程中的范围、工艺标准;故障的类型(惯性、季节性、多发、偶发);故障反映出的质量、管理等方面问题。提出本部门应吸取的教训、采取的措施,拟定责任部门,并将《机车故障预分析情况表》(见附表6)交技术科存档。

2.6因会议时间冲突等原因不能及时参加机车故障原因查找的、不能及时参加机车故障分析会议的,要及时向组织部门反映,不得无故拖延时间。

3.资料提报。

3.1机车故障经过由运用车间乘务员提供。3.2故障机车的修程情况由技术科提供。3.3安全科负责提供故障机车监控器数据。

3.4整备车间负责提供故障机车机统-。

6、机统-28及近期整备检查、施修记录。

3.5检修车间必须在机车故障分析人员预分析之前将机破机车机统—。

28、机统—。

6、专项整修记录、日常整备检查、施修记录以及配件检修试验和更换等记录准备齐全。

3.6驻段验收室负责提供故障机车上次修程重点活项、工艺范围执行等相关验收记录。

4.参加会议人员。

总工程师(检修副段长、运用副段长),局驻段机车验收室主任(或副主任),安全、技术、教育、材料科科长(或副科长)及乘务员(或知情的指导司机长、管理人员);检修车间主任、相关副主任,运用车间主任、相关副主任,整备车间主任、相关副主任,技术科专业技术人员及检修车间相关工作人员。

5.会议议程。

5.1运用车间乘务员(或指导司机长、管理人员)介绍机车故障概况及处理、救援情况等。

5.2技术科介绍机车修程情况及基础质量。

5.3局驻段验收室介绍上次修程重点活项、工艺范围执行情况。

5.4安全科介绍机车监控记录分析情况。

5.5运用车间介绍机车运用情况(包乘制机车同时介绍机车保养情况)。

5.6检修车间介绍上次修程(包括近期的临碎修)施修情况。5.7整备车间介绍近期机车整备检查作业情况(轮乘制机车同时介绍机车保养情况)。

6.分析会议要求。

6.1参会人员在预分析的基础上,本着“三不放过”的原则,认真进行分析,找出机车故障的真实原因。

6.2制定切实可行的措施,内容包括应急措施,长效措施,实施这些措施的具体负责人;对工艺范围的修改完善意见等。

6.3技术科做好机车故障的登记和会议记录工作。7.分析报告。

7.1根据分析会确定的责任、制定的措施和考核处理意见,技术科在会后2小时内,形成《铁路行车设备故障处理报告表》(安监报2)、《机车故障调查处理报告》并附人事命令。

7.2形成的《机车故障调查处理报告》、《铁路行车设备故障处理报告表》利用网络或传真报机务处,过后加盖公章寄送机务处。

三、责任判定。

按《包头西机务段机车故障管理办法》中的规定:机车故障划分为全部责任、主要责任、次要责任和等同责任的要求,对机车故障责任判定做如下规定:

1.发生下列机车故障之一,列乘务员全部责任。

1.1由于乘务员操纵不当,导致制动、走行部关键部件破损及机车逆电、飞车(调速器故障另行分析)、油锤、水锤、两个及以上动轮迟缓或动轮擦伤的。

1.2由于乘务员对运行中机车检查不认真、不到位或发现活项处理不得当、不彻底的。

1.3由于乘务员运行中自检自修活项不处理的。

1.4在铁路局规定的机车乘务员应急处理范围内,由于乘务员处理不及时、不得当的。

1.5由于乘务员运行中发现机车动态活项不记录、不反馈、不汇报,填写《呼铁局机车运行交接记录》不认真、不准确,导致机车动态活项延续或扩大的。

1.6由于乘务员出库时未检查、未确认机车走行、制动、电气系统以及钩缓装臵等主要部位状态,机车上线后造成机车故障的。

1.7机车小修前最后三趟牵引运行,指导司机长不添乘,或添乘不认真填写《呼铁局机车小修动态活项指导司机长提报单》,经分析认定机车故障点应在《呼铁局机车小修动态活项指导司机长提报单》上反馈但未反馈的,指导司机长与检修人员同列机车故障责任者。

1.9错过灭火时机,造成机车发生火灾的。

1.10手制动未松,造成第2、5动轮之一迟缓发生的。2.下列情况之一,列教育科主要责任,乘务员次要责任。2.1列乘务员责任的机车故障,事后未采取针对性措施进行教育、讲解,同一乘务员、同一故障一个月内再次发生的。

2.2因机车乘务员技术业务素质不强造成机车故障,教育部门未制定针对性培训计划、未下发专项培训教材、未及时培训考试,导致同一乘务员、同月内连续发生2件及以上同性质、同部位、同部件机车故障的。

2.3机车结构变更或进行加装改造后,教育部门未制定针对性培训计划、未下发专项培训教材、未及时培训考试,造成机车故障的。

3.下列情况之一,列检修车间全部责任,如中、小修后第一趟,同时列局驻段验收室同等责任;如机车部件自身(非组装原因造成的)质量问题,且为新造或厂修,列检修车间主要责任,材料科及厂方列同等责任。

3.1中修机车在一个中修期内因转向架构架焊修过的部位、车轴、轮芯、牵引杆裂损,柴油机曲轴、凸轮轴、活塞连杆组、传动齿轮、轴及轴承破损,气门掉头,轴箱轴承、主发电机轴承、牵引电动机轴承非缺油烧损,牵引主动齿轮崩裂或松脱,新换装牵引从动齿轮、轮箍崩裂或迟缓发生的。

3.2中修机车在16万公里之内因柴油机主轴瓦螺栓、连杆瓦螺栓断裂或松脱,主轴瓦、连杆瓦剥离、烧损、拉伤,进出水管裂漏,增压器油封漏,联合调节器、极限调速器故障,主机油泵、高低温水泵故障,变速箱故障,静液压泵马达故障,散热单节裂漏,主发电机、牵引电动机、启动电动机、励磁机、空压机电机接地、断路、短路、烧损,主整流柜、励磁整流柜整流元件击穿或烧损发生的。

压调整器、无级调速装臵、微机恒功励磁调节装臵、继电器、电阻、电线路烧损发生的。

3.4中修机车上述规定之外在一个小修期内发生的。3.5中修后第一趟发生的。

3.6小修机车互换配件范围,在一个小修期内发生的。3.7小修机车检查、给油范围,在8000公里内发生的。3.8由于检修人员不认真执行“四按三化记名检修”制度,漏检、漏修、违反工艺标准修,造成机车故障的。

3.9配件在质量保证期内和未按规定对配件性能进行检测、检验,导致不良或不符合标准配件上车,或配件无检修记录上车及受损配件技术性能不达标未及时更换,造成机车故障的。

3.10未按规定对机车实施加装改造发生故障的。

3.11未按规定要求和整修标准对新造、厂修、新调入、解备机车进行整修,或整修标准、范围不落实,整修存在漏项,造成机车带病上线发生机车故障的。

3.12由于轴温报警装臵、监控装臵及走行部监控装臵等安全装备故障,或设备故障误报警的。

3.13“零公里”漏检漏修;发现活项未处理或处理不彻底;检查人员应到未到,或检查后机车上线发生故障的。

3.14未严格按照专、特运鉴定办法检查,检查人员应到未到,漏检漏修,专特运机车提票活项未修复或修复不彻底,导致机车带病上线发生机车故障的。

3.15专项整治不开展,或专项整治措施不组织、不落实,整治效果不明显,专项整治后发生的。

4.发生下列情况之一,列整备车间全部责任。

4.1由于整备检查人员检查机车不认真,漏检漏修,造成机车故障的。

4.2机车乘务员在机车运行交接记录上已记载机车动态活项,但整备检查人员未提票处理,或已提票但处理不彻底,造成机车故障的。

4.3机车整备后发生走行部、钩缓装臵配件松动、脱落、丢失,各管系接头松脱、电线路接线松动、虚接,造成机车故障的。

4.4机车保养不到位,缺油缺水,常备备品不足,造成机车故障的。

4.5整备调度人员随意填写、发放机车出库质量合格证,机车上线后发生机车故障的。

4.6不按规定范围、标准保洁,导致电器绝缘降低或部件作用不良,造成机车故障的。

4.7整备作业后第一趟上线发生机车故障的。5.下列情况之一,列材料科全部责任。

5.1发放的材料和配件无合格证或合格证与实物不相符装车而发生的。

5.2未经上级部门审批擅自更改配件生产厂家或使用非定点厂家生产的零配件装车后发生的。

5.3配件存放不当发生变质造成的。5.4因缺料导致不良配件无法更换的。

6.下列情况之一,列技术科全部责任,列局驻段机车验收室同等责任。

6.1机车故障分析不及时、不准确,制定措施针对性不强,导致同性质、同一台机车,同一部位、同部件故障每月发生3件及以上的。

6.2因技术人员失职,进行错误技术指导发生的。6.3对机车质量问题未及时向有关部门反馈,有针对性地及时修订补强机车中、小修工艺、范围和技术标准,或及时采取针对性技术措施,造成惯性、季节性故障每月发生3件及以上的。

6.4未经机务处同意,擅自变更机车原设计,采用代用材料或未按规定进行加装改造发生的。

6.5专业技术人员对责任范围内的简化修、违反工艺标准修,不落实技术措施、不执行工艺标准的行为,未能给予有效指导,或存在问题未能及时发现、更正、纠偏,导致机车故障发生的。

7.下列情况之一,列教育科全部责任。

7.1列检修车间责任的,事后未采取针对性措施,进行教育、讲解,同一机车、同一故障一个月内再次发生的。

7.2缺乏技术资料或授课内容错误发生的。

8.上述“责任判定”范围以外的机车故障,根据实际情况具体分析判定。

包西机务段技术科。

2010年6月28日。

处理故障心得体会

在我们日常工作或生活中,难免会面临不同的故障和问题,如何处理故障成为了一项重要的技能和能力。在这篇文章中,我将分享我的一些处理故障的体会和经验。

第二段:沉着冷静。

处理故障的第一步是保持沉着冷静的态度。面对突发故障时,有些人经常会慌乱失措,这样做只会使情况更糟。所以,我们在遇到故障时应保持冷静、分析问题,找出问题产生的原因和解决方案。在解决问题的过程中,应该有恰当的时间安排和优先级排序,确保每个步骤的稳定性和实用性,以避免在处理故障时深陷泥潭。

第三段:多方询问。

处理故障的第二步是要多方询问。在面对故障时,我们经常会发现自己面临的问题比我们想象的要复杂和深层。这时,我们应该不断地与团队、领导或专业人士进行沟通和交流,以获得多种思路。很多时候,有人会从我们没注意到的角度给出新的观点和解决方案。因此,了解更多有关所面临问题的信息能够帮助我们更好的处理故障。

第四段:重视日常维护。

处理故障的第三步是注重日常维护。平时要定期检查系统和设备是否正常,确保软件的运行稳定和硬件的可靠性。只有这样,当系统出现问题时,我们才能迅速定位问题所在。另外,在遇到问题后,我们应对故障进行有效剖析,推导故障和根本原因,避免将整个责任推向某个特定的人或团队。

第五段:不断学习和提升。

处理故障的最后一步是要不断学习和提升。我们应该在解决故障的过程中总结经验教训,不断学习新知识和新技术。只有这样,我们才能不断提高自己的专业水平,成为一个更加优秀的技术人员。

结论:

在工作中,处理故障和问题是一项必须掌握的基本能力。沉着冷静,多方询问,注重日常维护和不断学习成为了处理故障的关键。记住这四个步骤,相信在面对问题时,我们可以轻松胜任。

伺服阀故障处理

二、大多数情况无此条件,这时一个简单的办法是将系统开环,备用独立直流电源、经万用表再给伺服阀供正负不同量值电流,从阀的输出情况来判断阀是否有毛病,是什么毛病。伐问题不大,再找系统问题,例如:执行机构的内漏过大,会引起系统动作变慢,滞环严重、甚至不能工作;反馈信号断路或失常等等,放大器问题有输出信号畸变或不工作,系统问题这里不详谈,下面主要谈谈阀的故障。

(1)阀不工作原因有:马达线圈断线,脱焊;还有进油或进出油口接反。再有可能是前置级堵塞,使得阀芯正好卡在中间死区位置,阀芯卡在中间位置当然这种几率较少。马达线圈串联或并联两线圈接反了,两线圈形成的磁作用力正好抵消。

(2)阀有一固定输出,但已失控原因:前置级喷嘴堵死,阀芯被赃物卡着及阀体变形引起阀芯卡死等,或内部保护滤器被赃物堵死。要更换滤芯,返厂清洗、修复。

(3)阀反应迟钝、响应变慢等。

原因:有系统供油压力降低,保护滤器局部堵塞,某些阀调零机构松动,及马达另部件松动,或动圈阀的动圈跟控制阀芯间松动。系统中执行动力元件内漏过大,又是一个原因。此外油液太脏,阀分辨率变差,滞环增宽也是原因之一。

(4)系统出现频率较高的振动及噪声原因:油液中混入空气量过大,油液过脏;系统增益调的过高,来自放大器方面的电源噪音,伺服阀线圈与阀外壳及地线绝缘不好,似通非通,颤振信号过大或与系统频率关系引起的谐振现象,再则相对低的系统而选了过高频率的伺服阀。

(5)阀输出忽正忽负,不能连续控制,成“开关”控制。原因:伺服阀内反馈机构失效,或系统反馈断开,不然是出现某种正反馈现象。

(6)漏油原因:安装座表面加工质量不好、密封不住。阀口密封圈质量问题,阀上堵头等处密封圈损坏。马达盖与阀体之间漏油的话,可能是弹簧管破裂、内部油管破裂等。伺服阀故障排除,有的可自己排除,但许多故障要将阀送到生产厂,放到实验台上返修调试,再强调一遍:不要自己拆阀,那是很容易损坏伺服阀零部件的。用伺服阀较多的单位可以自己装一个简易实验台来判断是系统问题还是阀的问题,阀有什么问题,可否再使用。

故障报告

点击计算机关闭,没有起任何反应,

步骤/方法运行“msconfig”,并在弹出的菜单中选择高级标签,选择“禁用快速关机”(或者“禁用udf文件系统”或者“如果关机失败,请禁用磁盘扫描程序”),确定后重新启动计算机。

注意事项由于系统启用快速关机机制,但快速关机又与某些硬件不兼容,只需要禁用快速关机即可。

处理故障心得体会

故障是生活和工作中我们难以避免的一部分,无论是在家里还是在公司,我们都会遇到各种故障。处理故障不仅需要我们有一定的知识和技能,更需要我们有耐心和冷静思考的能力。在长期的处理故障的经验中,我总结出了以下的心得体会。

第一段:了解故障背后的原因。

在处理故障时,我们应该先了解故障发生的根本原因。有时候看似简单的故障,背后可能隐藏着很多复杂的因素。只有深入了解故障背后的原因,我们才能更准确地定位和解决问题。同时,了解故障原因也有助于我们避免类似的问题再次发生,提高工作和生活的效率和质量。

第二段:积极主动地解决问题。

当遇到故障时,我们应该积极主动地解决问题,而不是等待他人或者下一步指示。我们应该采取措施尽可能地缩短故障修复的时间,避免故障扩大影响。在解决问题的过程中,我们要有耐心,不能急于求成,要确保我们的解决方案是安全、有效和可持续的。

第三段:准确沟通交流。

在处理故障时,我们需要不断地与相关的人员进行沟通和交流。在沟通交流的过程中,我们要保持清晰准确和及时,以避免产生不必要的误解和延误。我们要尊重他人和团队合作,共同协作解决问题,提高处理故障的效率和质量。

第四段:灵活应对复杂故障。

在处理故障的过程中,我们会遇到一些复杂故障,这时候我们需要灵活应对。我们需要不断地探寻解决问题的新方法和思路,充分利用各种资源和工具,以找到最佳的解决方案。在这个过程中,我们需要保持开放的心态,不断学习和改进,以提高我们的处理故障的能力和水平。

第五段:总结经验,不断提高。

在处理故障的过程中,我们需要不断总结和归纳经验,以便在将来的工作和生活中能够更好地应对各种故障。我们要通过不断学习和实践,提高自己的知识技能和处理故障的能力,以适应工作和生活的需求。同时,我们要创造一个良好的工作和生活环境,以方便我们更好地处理故障和提高工作和生活质量。

处理故障不仅是一种技能,更是一种心态。只有在于常规的工作和生活中保持镇静、机智和认真的态度,我们才能在处理故障的过程中做到深入探究,积极解决,准确沟通,灵活应对和不断提高。

故障处理心得体会

第一段:引言(150字)。

故障处理是工作中经常会遇到的一个重要环节。在故障处理过程中,我们不仅要解决问题,还要根据经验总结出一些心得和体会,以便更加高效地应对类似的故障。在我多年的工作经验中,我逐渐发现了一些故障处理的技巧和方法,下面我将与大家分享我的心得体会。

第二段:快速定位问题(250字)。

在故障处理的初期阶段,快速定位问题是至关重要的。我通常会先观察是否有明显的物理故障,例如电源线是否松动,机器是否有异常热量等。如果没有发现明显问题,我会查看系统日志、错误报告等信息,以找到可能出现故障的线索。此外,我还会与用户充分沟通,了解他们在故障发生时具体的操作步骤,这有助于我更准确地判断故障所在。

第三段:追溯故障根源(300字)。

确定了可能的故障点后,我会深入分析问题,找到故障的根源。我会采取排查法,逐步排除一些可能的原因,直到得出具体的故障点。在此过程中,我经常会借助各种工具,如网络分析仪、模拟设备等,以确认故障发生的位置。同时,我还会阅读相关的技术文档和资料,以便更快地找到解决方案。

第四段:解决问题的方法(300字)。

针对不同的故障,我会采取不同的解决方法。对于一些简单的问题,我会在现场进行修复,例如更换硬件、修复软件等。而对于一些复杂的故障,我会先制定一个解决方案,然后进行实验验证和功能测试,最后再进行正式的修复。在整个修复过程中,我会尽量遵循一些标准的操作规程,以确保解决问题的有效性和可靠性。

第五段:总结经验教训(200字)。

故障处理是一个反复实践的过程,每一次处理都是一次经验的积累。我会将每一次故障处理的过程和结果做一个详细的记录,并进行总结和反思。这些记录有助于我在日后的工作中更快地找到解决方案,并且能够更好地避免类似的故障发生。同时,我也会与同事交流分享,互相借鉴经验,提升故障处理的技巧和水平。

结尾(100字)。

故障处理是工作中的一项重要任务,通过多年的实践,我逐渐积累了一些故障处理的心得和体会。在快速定位问题、追溯故障根源、解决问题的方法和总结经验教训等方面,我不断提升自己的技能,以更好地应对各种故障。我相信,在以后的工作中,我会通过不断的学习和实践,成为一名更加优秀的故障处理专家。

伺服阀故障处理

液氯钢瓶是充装液氯的移动式压力容器,因为钢瓶是移动的压力容器。钢瓶在使用、储存、流通的过程中所处的环境相当恶劣。在使用的过程中,常常出现各种的故障,而钢瓶所盛装的液氯是高度毒性的气体,它的泄漏往往会造成很大的经济、财产的损失、人员的中毒,重者造成人员的死亡。而液氯是我厂的主要产品,如何确保钢瓶的使用安全,在钢瓶发生泄漏事故时能够很快的消除漏点,就成此次研究要解决的问题。

(一)液氯钢瓶泄漏的方式及原因。

液氯钢瓶发生的故障、和泄漏的部位主要发生在钢瓶的阀门上。钢瓶阀门是钢瓶与外界进行合理的物质交换唯一通道,也是钢瓶最易损坏的附件,钢瓶中的氯气在进出钢瓶的时候会对阀体或阀针进行腐蚀而产生的故障。根据其发生的部位和性质又可以分为几种情况:

(1)钢瓶的瓶阀关紧后仍然有氯气从阀嘴漏出。其主要的原因是阀门使用时间过长,钢瓶内的氯气对角阀阀针或阀内密封面的腐蚀,致使密封面被侵蚀成凹凸不平的坑凹,两密封面不能很好的贴合,不能起到密封的作用。(2)钢瓶瓶阀无法关死,在关阀门时阀针转动但无法向内推进。其原因是瓶阀阀针推进螺纹无法与瓶阀内螺纹紧密咬合,致使在旋转阀针时没能提供向内推进的力。阀针无法向内推进瓶阀阀针与阀内密封面无法贴合而起不到密封的作用,瓶阀无法关死。

(3)液氯钢瓶的两个瓶阀都失效无法开启,内部的气体无法导出。又不能将钢瓶瓶阀强行卸掉污染环境,致使钢瓶无法使用。

(二)瓶阀泄漏问题解决的方法。

当瓶阀关不紧而发生氯气泄漏时,因该考虑如何迅速的堵住漏点。最简单的方法是用瓶帽旋在瓶嘴螺纹上,解决氯气泄漏的问题。但是这种方法有他的局限性和缺点,1.用此法处理时速度较慢,而且处理时的难度较大;2.如果钢瓶瓶阀的瓶口螺纹严重腐蚀时,无法将瓶帽旋到瓶口上,就不能用此方法解决问题。

此问题的是因为原来的密封失效,解决的关键就是如何重建密封,为此我们想了两种方法,第一种方法是设计一快速夹具,以瓶阀的外接口作为新的的密封面,将密封材料在外力的作用下强行堵在瓶阀的外接口,从而完成密封堵漏。第二中方法是设计相应的夹具,用一顶针在外力的作用下直接顶住阀门的气体出口而起到封堵的作用。

瓶阀阀针推进螺纹滑扣的解决方法是设计一个夹具,外力的作用下将阀门的顶针强行推进与瓶阀密封面贴合,从而达到密封的效果。

对瓶阀无法开启的钢瓶,研究了一套处理装置,用此装置处理钢瓶时,无须将瓶内的气体到处,通过机械装置将钢瓶的事故阀门卸掉,并将新瓶阀换上。整个操作在一个密闭的空腔内进行,无氯气泄漏。换完瓶阀的钢瓶内部氯气可继续使用,无氯气损耗。并且此装置的操作简单,单人可以完成。

(三)钢瓶瓶阀泄漏的处理要点。

当钢瓶的瓶阀出现泄漏是按以下方法进行处理:

(1)作好封堵前的个人防护工作,准备好相应的堵漏器具,并赶至现场。

(2)转动钢瓶,将泄漏的瓶阀转为气相阀:

(3)判断钢瓶瓶阀泄漏产生的原因,根据泄漏的性质选择不同的夹具;

(4)选择根瓶内气体性质相应的密封料;

(5)采用正确的方法,对泄漏的部位进行封堵,并在封堵作业完成后检验封堵的结果。

(四)死瓶(两瓶阀都打不开的液氯钢瓶)处理器的使用方法。

(1)将钢瓶的一瓶阀转道气相空间;

(2)用卸瓶阀的专用工具,将瓶阀稍微卸松;

(3)将死瓶处理器的瓶阀空腔装入一新的瓶阀,并将死瓶处理器正确的连接到钢瓶上,并检查连接是否牢靠。

(4)推进推杆使丝杆顶部的钳口卡住瓶上的旧阀,转动推杆手柄,将瓶阀卸下。

(5)退出推杆,转动推杆,旧瓶阀在重力、内压力作用下,自动从钳口中落下;

伺服阀故障处理

故障现象:

圆顶阀工作中,处于关闭接近完成状态,此时关闭动作中止,圆顶阀不能完全关闭。

可能的原因:控制气源不稳定,气缸动作不灵活,圆顶密封圈磨损,异物卡涩,气缸损坏。

处理步骤:

一,确认控制气源的稳定性,能保证6-7公斤的压力。

另外:原动机构故障。

检查方法:分段剥离检查:关闭气控箱气源球阀,放掉余气。打开气缸支架,拆下气缸杆头与转臂的连接销轴;手动拉伸气缸杆,检查气缸杆伸缩灵活性,并检查行程是否达到250mm的设计长度;如果有问题,按照常规进行气缸的解体检修。或更换气缸,同时注意调整转臂上的限位调整螺钉,使限位开关能正常工作。

以上步骤为普通的处理步骤,根据现场情况不同,具体处理方法以现场判断为主。

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